一,江西贛州的客戶買的石灰回轉(zhuǎn)窯經(jīng)過試機(jī)順利的進(jìn)行生產(chǎn)
節(jié)能的回轉(zhuǎn)窯成為煅燒石灰石的主流設(shè)備 江西贛州的客戶根據(jù)自己的情況在買的石灰回轉(zhuǎn)窯,產(chǎn)量是根據(jù)客戶的要求定的1天300噸,這個(gè)產(chǎn)量在客戶的后期生產(chǎn)中很適合,客戶是1個(gè)老客戶,以前買過該廠的碎石機(jī),用來生產(chǎn)石灰石的,客戶的碎石廠已經(jīng)生產(chǎn)好幾年了,客戶一直想對石灰石進(jìn)行下一步的加工,但是沒有合適的機(jī)會,今年3月份客戶通過熟人了解到了石灰石能經(jīng)過煅燒得到下一步的生產(chǎn),于是客戶就多方打聽這方面的消息,后來了解到這種設(shè)備是回轉(zhuǎn)窯,客戶就來鄭州進(jìn)行考察,去了幾個(gè)廠沒有合適的,客戶也是忽然間想到了碎石設(shè)備是在這買的,就直接找到的業(yè)務(wù)員,在跟業(yè)務(wù)員交流了以后,了解到了客戶的情況,先給客戶定了產(chǎn)量,技術(shù)人員又給客戶定了方案,定了以后帶客戶去看了300噸的現(xiàn)場,回來以后給客戶說他的方案跟看的有啥不一樣,客戶大概懂了其中的道理,就簽了合同,現(xiàn)在客戶的設(shè)備已經(jīng)順利進(jìn)行生產(chǎn)。文章來源:hnhjlyphnhjlyp
二,節(jié)能的回轉(zhuǎn)窯在煅燒石灰石的過程中節(jié)省資源
(一),給客戶說一下混合料煅燒的石灰回轉(zhuǎn)窯
節(jié)能的回轉(zhuǎn)窯成為煅燒石灰石的主流設(shè)備 該設(shè)備指的就是用固體燃料燒石灰的回轉(zhuǎn)窯,包括:焦炭,煤等作燃料的回轉(zhuǎn)窯,所謂現(xiàn)代環(huán)保節(jié)能混燒石灰豎窯,是指有合理的高徑比,能實(shí)現(xiàn)窯內(nèi)三段熱工工藝即有預(yù)熱帶、煅燒帶、冷卻帶,使燃料熱能達(dá)到充分利用,并且窯頂上料,窯下卸灰在全部運(yùn)行過程中都是封閉的,煙氣由管道排出并經(jīng)過除塵達(dá)到無污染排放,它從上料,布料,料位,溫度檢測,卸灰都是機(jī)械化或自動化操作和控制,既能節(jié)省資源又能實(shí)現(xiàn)對環(huán)境的保護(hù)。
(二),節(jié)能的回轉(zhuǎn)窯在技術(shù)上的不同之處
1,回轉(zhuǎn)窯的窯頭出料冷卻裝置采用豎式冷卻器替代原來的單筒冷卻機(jī),避免了石灰的顯熱散失,從窯頭落下的1000℃左右熾熱石灰,通過與鼓入的再次風(fēng)換熱,石灰得以冷卻,溫度降至80℃左右,通過振動給料機(jī)輸出,熱量回窯后變成助燃熱風(fēng),余熱再次被回收利用。
2,窯尾加裝了豎式預(yù)熱器,使窯尾900℃左右的煙氣余熱直接傳導(dǎo)給了石灰石,溫度降至230℃左右后通過出風(fēng)管進(jìn)入除塵器,有效的回收了余熱。
3,它的長徑比由原來的21-25降低為14-15.長度的縮短不僅減少了由回轉(zhuǎn)窯表面散失到周圍的熱量,也減少了設(shè)備的占地面積,同時(shí)窯體的傳動功率也隨之降低。
4,冷卻器和窯頭罩采用一體化設(shè)計(jì),保證了密封性,避免了熱氣及粉塵的隨意排放。
5,自動化程度高,上料,煅燒,成品輸送中的生產(chǎn)操作,設(shè)備運(yùn)行,調(diào)節(jié),報(bào)警等都由控制系統(tǒng)在集控室集中的控制。
三,河南宏基關(guān)于石灰回轉(zhuǎn)窯的銷售案例
1,貴州貴陽的客戶按照自己的要求買的石灰回轉(zhuǎn)窯順利進(jìn)行生產(chǎn)。
2,山西太原的客戶根據(jù)自己的情況買的石灰回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)量是1天500噸。
3,河北石家莊的客戶在當(dāng)?shù)赝顿Y的石灰回轉(zhuǎn)窯在生產(chǎn)中沒有出現(xiàn)任何問題。
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